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工藝改進的蝸輪箱

2014-06-09 21:08:49

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工藝改進的蝸輪箱
 
    改進后工藝方案的確定蝸輪箱問題經反復探索試驗,我們認為采用整箱漏模壓板工藝方案,即分型面由大、小齒圈中間移到了大齒圈的上面,大齒圈做為小齒圈的漏模導板,然后再做一個大齒圈的漏模導板,使大、小齒圈的型腔成為一個整體在一箱(下箱)內,雙面模板工裝如所示。
 
    蝸輪箱操作過程為:上型板同上箱一同與下箱分開,上模板從上箱中起出,起下箱模型時,首先起內模,這時外模作為內模導板,控制內模齒形,然后起外模,由下模板(導板)控制外模齒形,最后起出下模板,合箱,脫箱,埋箱。很巧妙地解決了蝸輪箱問題,同時由于壓頭增高,使澆不足問題也得到了很好的解決。
 
    改進后的工裝簡齒形尺寸超差問題經多次試驗,我們采用了尺寸負數,即在不影響齒輪正常工作的前提下,將齒形的尺寸減少一定數值,把由于球鐵凝固過程中的石墨化膨脹力(脹型力)造成的鑄件尺寸增大的數值在工裝設計時加上相應的負值,如齒厚原來尺寸為45mm,現在3.8mm.使生產出來的鑄件齒形尺寸不超差,而且不經返修即可使用,嚙合效果很好。
 
    在型砂方面我們嚴格控制此類鑄件的面砂。一方面控制粒度,原砂粒度由原來的70/140目改為140/200目。另一方面控制其性能,如強度、水份等。同時造型操作時保證型腔的硬度值在70度以上,使齒面的粗糙度有了很大改觀。
 
    工裝設計及制造注意的問題上、下模與導板的間隙上、下模與導板之間是有間隙的(俗稱滑動配合),而且,間隙值均為0.1mm左右,在模具制造時應特別注意,如果間隙值小,則起模困難,間隙值過大,起模也困難,且工裝也易損壞。上、下模之間的同心度是靠定位環來保證的。起模斜度上、下模齒部盡管用導板漏模方式起模,不需要常規起模斜度。但為了防止制造時產生倒撥模斜度,我們確定的起模斜度為05度,實際操作效果很好。
 
    蝸輪箱改進后效果工藝、工裝改進后,經驗證,很快投入了正式生產,結果由于錯箱而造成的廢品為零;澆不足而產生的廢品為1以下,由于掉砂產生的廢品也有明顯下降,總的廢品率僅為24,而且成品不需返修研配工序,使用效果很好。蝸輪箱通過改進,我們對手工潮模砂型鑄造齒輪(鑄齒)的生產工藝有了一定的經驗和數據,為今后類似鑄件的生產奠定了基礎。若年生產量按3000件計算,直接經濟效益約28萬元。
蝸輪箱
 
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